工人们化身“精算师”,国机集团中国一拖集团有限公司(以下简称“中国一拖”)铸锻公司热处理分厂调质悬挂线的“王”字梁“单王”变成“双王”,可悬挂零件大增,悬挂线能耗下降显著。
该厂调质悬挂线主要调质处理曲轴、平衡臂、链轮等锻件,生产效率高,且质量稳定,但悬挂线能耗(天然气+电费)每分钟超过30元,能耗较大。以悬挂线调质处理68机曲轴为例,一车可以挂6件,总重量750公斤。悬挂该曲轴的“王”字梁只有6个卡槽,理论上其他曲轴也只能挂6件,但讨论中大家认为,一车只要不超过750公斤的承载量都可以。因此,大家从挂板开始“破瓶颈”。
经过仔细观察,“王”字梁的6个臂较长,可以尝试一个臂前后挂两个曲轴挂具。利用1DF曲轴进行装卸空试,用两个不同长度的挂具悬挂该曲轴,曲轴上下错开,装卸方便,没有安全隐患。同时,12件1DF曲轴重量约600公斤,不超升降机的负荷。调试后,对该曲轴检验,硬度合格,性能符合要求。
1DF曲轴调试成功后,热处理分厂又对挂具进行局部调整,并在分厂内推广使用该方法。目前,ETC曲轴以及L4R曲轴也采用了该方法进行热处理,悬挂调质处理由原来的6件曲轴,经改进后变为目前10~12件,效率提高65%以上。在此基础上,热处理分厂还对链轮挂具进行改进,8E-9805链轮由原来的一车8件,达到改进后的10件,生产效率提高25%,降耗50%左右。
硬件的改变使能耗下降显著,“软件”降耗也要跟得上。热处理分厂先测算出悬挂线能耗值,对班组核定吨能耗基数,每个班组准确记录本班的燃气用量,每月累计核算,能耗低于核定基数,对班长和班组进行奖励,反之就进行考核,以此激励班组成员增强责任心,营造出人人重视节能降耗的氛围。